2011年大連石化公司“8·29”火災(zāi)事故
事故經(jīng)過:
2011年8月29日8時(shí)10分左右,大連石化公司儲運(yùn)車間大班長吳某接到公司生產(chǎn)運(yùn)行處徐某的調(diào)度指令,要求將柴油調(diào)合一線從877#罐改至875#罐。在與車間工藝員尤某核實(shí)確認(rèn)后,8時(shí)30分左右,吳某通知一班班長周某準(zhǔn)備做此項(xiàng)工作,周某通知內(nèi)操員多某讓她聯(lián)系上游裝置操作員等相關(guān)人員;9時(shí)30分左右,多某通知周某切換的準(zhǔn)備工作已經(jīng)做好,于是,周某趕到875#罐組立確認(rèn)收油流程,并在現(xiàn)場用對講機(jī)通知多某可以切換,多某隨后開始切換作業(yè);9時(shí)52分40秒,875#罐入口電動閥開啟,液面從靜置狀態(tài)的0.969m逐漸上升;9時(shí)56分44秒,875#罐突然發(fā)生爆燃,罐底撕裂,并引起火災(zāi)。
直接原因:
875#罐在浮盤未浮起的情況下,收油管出口流速達(dá)4.34m/s,超過1m/s的安全界限,產(chǎn)生大量靜電并發(fā)生放電,在浮盤下引燃油霧、可燃性氣體與空氣形成的混合氣體(80萬t柴油加氫裝置波動,造成較多輕組分進(jìn)入875#罐),發(fā)生爆炸。由此確認(rèn),這起事故的直接原因是靜電放電引起的可燃性混合氣體爆炸。
間接(管理)原因:
(1)在最低液面的管理上,大連石化公司未落實(shí)相關(guān)規(guī)程的規(guī)定。 大連石化公司采用《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》(第一冊)(中國石油化工有限公司和中國石油化工股份有限公司聯(lián)合修訂)《通用設(shè)備》中《常壓立式圓筒形鋼制焊接儲罐檢維修規(guī)程》(SHS01012—2004,以下簡稱:常壓儲罐檢維修規(guī)程),對875#儲罐進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)行管理?!冻簝迿z維修規(guī)程》第5.1.4條中規(guī)定:“儲罐在操作過程中應(yīng)注意:浮頂罐和內(nèi)浮頂罐正常操作時(shí),其最低液面不應(yīng)低于浮頂、內(nèi)浮頂(或內(nèi)浮盤)的支撐高度。” 事故發(fā)生時(shí),大連石化公司在875#儲罐最低液面的管理上,未落實(shí)上述規(guī)程的規(guī)定。 (2)在收油作業(yè)中,大連石化公司未重視油品流速可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn),未對油品流速進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)辨識。 大連石化公司《儲運(yùn)車間操作規(guī)程》(QJ/DSH 88—2007)4.4.5.1、4.4.5.2規(guī)定:“內(nèi)浮頂油罐開始投用應(yīng)控制好收油速度,空罐收油初始速度不應(yīng)大于1m/s;當(dāng)油品沒過收油線后,收油速度不應(yīng)大于4.5m/s。” API RP2003—2008《Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents》4.5.2 Control of Electrostatic Charge Generation規(guī)定:當(dāng)使用內(nèi)浮頂儲罐(內(nèi)部或者開頂),要遵守1m/s的極限速度直到頂浮起來。 本次事故發(fā)生前,875#成品柴油內(nèi)浮頂儲罐內(nèi)柴油液面高度為0.969m,已浸沒注入口241mm,其注入流速為4.34m/s,雖符合《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》(GB 13348—2009)和《儲運(yùn)車間操作規(guī)程》(QJ/DSH 88—2007) 規(guī)定,但油品的高速流動產(chǎn)生的靜電,其放電能量接近或大于4mJ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于浮盤下部空間內(nèi)的油霧、可燃性氣體與空氣混合形成爆炸性混合氣體的最小點(diǎn)火能。 大連石化公司對上述風(fēng)險(xiǎn)未高度重視,未進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)辨識。 (3)大連石化公司對儲油罐維護(hù)保養(yǎng)不到位。 儲運(yùn)車間設(shè)備員對儲罐每月進(jìn)行一次檢查。檢查時(shí),打開罐頂固定透光孔蓋,使用手電進(jìn)行觀察,受光線、觀察位置影響,對浮盤狀況、腐蝕狀況、密封狀況等檢查不全面。 由于875#罐被燒整體坍塌,無法確定當(dāng)時(shí)浮盤的情況。據(jù)對同期使用的874#、876#、877#罐內(nèi)部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)罐內(nèi)存在浮筒抱箍松落,浮頂壓條、浮筒一端下垂的現(xiàn)象。大連石化公司儲運(yùn)車間未針對儲罐的實(shí)際情況,對儲罐進(jìn)行有效的維護(hù)保養(yǎng)。 (4)大連石化公司對80萬t/a柴油加氫裝置氣提塔溫度變化和氫氣氣提方式存在的安全風(fēng)險(xiǎn)未能有效辨識,未采取有效措施。 氣提塔塔底、塔頂溫度同步降低,造成塔底輕組分增加;氣提氫氣增加,塔頂壓力升高,帶來溶解氫增加。大連石化公司未能對上述風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效辨識;針對氣提塔的異常變化,大連石化公司未采取有效的措施防止輕組分進(jìn)入柴油罐。
防范措施:
1.加強(qiáng)設(shè)備、工藝管理,完善設(shè)備檢維修制度,嚴(yán)格工藝紀(jì)律。 2.認(rèn)真執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)油品儲罐安全管理的通知》(油煉化[2011]129號)規(guī)定,落實(shí)《內(nèi)浮頂罐工藝安全管理補(bǔ)充規(guī)定》。建議按照API RP2003—2008《Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents》4.5.2 Control of Electrostatic Charge Generation規(guī)定,修訂《儲運(yùn)車間操作規(guī)程》(QJ/DSH 88—2007), 在內(nèi)浮頂罐正常操作時(shí),其最低液面不應(yīng)低于內(nèi)浮頂?shù)闹胃叨取H绻陀趦?nèi)浮頂?shù)闹胃叨?,在浮盤起浮前,流速應(yīng)控制不超過1m/s。 3.立即對全公司的各類油品儲罐,特別是內(nèi)浮頂儲罐進(jìn)行全面的安全檢查。重點(diǎn)對儲罐的基礎(chǔ)、壁厚、靜電連接導(dǎo)線、浮盤、密封膠圈、導(dǎo)靜電涂層、油罐附件、加熱、自動脫水器等進(jìn)行安全隱患排查。 4.全面強(qiáng)化設(shè)備管理,針對儲存(使用)介質(zhì)的不同,制定針對性強(qiáng)的檢維修周期和內(nèi)容,特別是對內(nèi)部易腐蝕或損壞的儲油裝置(設(shè)施),應(yīng)縮短檢維修周期。確定合理的浮盤檢查高度,并采取可靠的檢查手段,確保安全運(yùn)行。 5.要依據(jù)國家或行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,組織合規(guī)性評價(jià),及時(shí)修訂企業(yè)各類操作規(guī)程。 6. 建議研究在調(diào)合頭后、入罐口前加裝流速自動在線檢測裝置的可行性,制定相應(yīng)的操作規(guī)程,確保安全流速。 7.建議改進(jìn)80萬t/a柴油加氫的相關(guān)裝置及汽提方式,嚴(yán)格控制輕組分及溶解氫進(jìn)入柴油罐。 8.建議研究改進(jìn)450萬t/a蒸餾裝置流程。由于減頂線組分較輕且質(zhì)量不穩(wěn)定,閃點(diǎn)較低且波動大,建議在流程上進(jìn)一步研究改進(jìn),避免減頂線輕組分間歇打入減一線做成品柴油的安全風(fēng)險(xiǎn)。
