鮑店煤礦主井北車尾繩斷繩事故案例分析
一、事故時間:
2004年8月26日1:05-8月27日1:10
二、事故地點(diǎn):
主井北車
三、事故經(jīng)過
我礦主井北車現(xiàn)使用鞍鋼產(chǎn)鍍鋅扁尾繩。結(jié)構(gòu):8×4×9 + NF,規(guī)格:147×24 mm,單重9.86kg/m,單繩破斷拉力總和為1370kN,鞍山產(chǎn)鋼絲繩,為公司唯一一家首次使用,使用狀況明顯好于以前使用的寧夏恒力鋼絲繩(僅使用14個月)。2001年7月停產(chǎn)檢修時更換,按規(guī)程規(guī)定使用期限為4年,日前已經(jīng)使用3年零1個月。
2004年8月4日,大筒工在檢查主井南北車尾繩時,發(fā)現(xiàn)北車尾繩多處出現(xiàn)斷絲,斷單股現(xiàn)象,隨即進(jìn)行了捆扎處理,并向礦進(jìn)行匯報,礦要求加強(qiáng)鋼絲繩的檢查和綁扎,并為換繩做好充分準(zhǔn)備。工區(qū)按照礦要求安排大筒工每天專人對尾繩進(jìn)行檢查,重點(diǎn)查變化情況,并將檢查發(fā)現(xiàn)的變化情況做好記錄并及時向工區(qū)進(jìn)行匯報,利用鐵絲對散股處進(jìn)行綁扎,對銹蝕處進(jìn)行涂防銹油處理,同時加強(qiáng)尾繩保護(hù)托輥的維護(hù);安排專人對尾繩監(jiān)視器進(jìn)行24小時不間斷值班,發(fā)現(xiàn)異常情況立即通知絞車司機(jī)停車;主井北絞車司機(jī)密切注意電樞電流的變化情況,發(fā)現(xiàn)異常立即停車;做好換繩的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,并提前將新尾繩運(yùn)至現(xiàn)場;裝載信號工加強(qiáng)設(shè)備的巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時進(jìn)行緊急停車。
8月12日,大筒工檢查時發(fā)現(xiàn)斷絲嚴(yán)重處1#箕斗下75米出現(xiàn)斷股發(fā)展的跡象, 8月13日礦組織有關(guān)人員進(jìn)行了詳細(xì)檢查、分析、鑒定。分析認(rèn)為:該繩共計32股,抗拉強(qiáng)度137噸,該繩只承受自重力及起動加速度附加力,最大受力小于5.5噸,盡管出現(xiàn)了局部斷絲斷股,但尾繩安全系數(shù)大于9倍,滿足要求,決定繼續(xù)使用,同時加強(qiáng)檢查維護(hù),密切注意變化情況。并向煤業(yè)公司匯報了主井北車尾繩情況。此后沒有發(fā)現(xiàn)新的明顯變化。
煤業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視,8月25日上午9:00,煤業(yè)公司副總工程師黃顯華、王慧忠、馬建民等公司領(lǐng)導(dǎo)親臨我礦,在礦長宋連啟、運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)區(qū)長狄傳民的陪同下對主井北車尾繩情況進(jìn)行了檢查、鑒定。并要求密切注意尾繩發(fā)展情況,同時做好換繩準(zhǔn)備。礦研究決定8月31日礦井停產(chǎn)檢修一天,更換主井北車尾繩。
8月26日1:05,調(diào)度員和工區(qū)值班人員在尾繩監(jiān)視器發(fā)現(xiàn)有尾繩散股碰撞罐道梁產(chǎn)生的火花,要求立即停車對尾繩進(jìn)行檢查,值班領(lǐng)導(dǎo)及大筒工進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn)尾繩3處斷絲、斷股、散股現(xiàn)象,其中最嚴(yán)重處在2#箕斗下45米處,最多斷股、散股約5股,并有向兩側(cè)發(fā)展的趨勢,隨即向礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報,為慎重起見,礦要求立即更換。2:00,工區(qū)組織人員進(jìn)行更換北車尾繩。由于換繩準(zhǔn)備充分(至25日3:00換繩準(zhǔn)備工作已全部到位),至8月27日1:05更換完畢,試運(yùn)行至1:45,檢查無問題后,北車恢復(fù)正常生產(chǎn)。
四、原因分析:
1、規(guī)程雖然規(guī)定平衡尾繩更換周期為4年,但我們沒有認(rèn)識到國產(chǎn)尾繩的質(zhì)量存在問題,對國產(chǎn)尾繩的內(nèi)在質(zhì)量認(rèn)識不足。
2、由于國產(chǎn)扁尾繩編織松散,編織時各股松緊不一,使用時出現(xiàn)各股受力不均,運(yùn)行中出現(xiàn)擺動較大,繩面出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)、擺動等不平穩(wěn)現(xiàn)象,在底部彎曲段扭曲尤為嚴(yán)重,盡管在下防撞梁處加裝了尾繩保護(hù)托輥,仍不能避免尾繩與尾繩保護(hù)托滾摩擦碰撞,造成鋼絲繩徑股和緯股出現(xiàn)磨損斷絲。
3、發(fā)現(xiàn)尾繩斷絲后,工區(qū)管理對鋼絲繩失效發(fā)展情況認(rèn)識不足,認(rèn)為尾繩抗拉強(qiáng)度符合要求,綁扎后能夠維持至檢修時更換(避免提前更換對生產(chǎn)的影響)。
五、預(yù)防措施:
為認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),防范類似事故的發(fā)生,決定采取以下防范措施:
1、加強(qiáng)提升系統(tǒng)管理,特別是鋼絲繩的管理,強(qiáng)化對關(guān)鍵部分檢查測量并做好記錄。抓好質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),確保提升安全。
2、加強(qiáng)運(yùn)行中的尾繩監(jiān)視檢查,每天安排專人在尾繩峒室對尾繩運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,每周兩次對平衡尾繩停車細(xì)查,并做好記錄。
3、調(diào)查研究掌握平衡尾繩的失效規(guī)律,正確估計判定在現(xiàn)有的平衡尾繩及提升條件下的科學(xué)合理更換時間。
4、研究改進(jìn)平衡尾繩保護(hù)器。降低磨損延長使用壽命。
5、強(qiáng)化職工的責(zé)任心教育,提高應(yīng)急情況的處理能力,做好設(shè)備的巡回檢查并做好記錄。
6、工區(qū)加強(qiáng)對班組人員、設(shè)備的管理和技術(shù)管理,對全區(qū)設(shè)備進(jìn)行全面的隱患排查,并采取措施進(jìn)行處理,預(yù)防各種事故的發(fā)生。
最后建議使用進(jìn)口鋼絲繩。