補礦22304面采煤機生產(chǎn)過程未安裝搖臂鉸接蓋板及截割電纜頻繁損壞事故
補礦22304面采煤機生產(chǎn)過程未安裝搖臂鉸接蓋板及截割電纜頻繁損壞事故
一、事故經(jīng)過:
補礦22304面于3月中旬安裝完畢,由于受工作面條件影響,采煤機頂護(hù)板無法安裝,當(dāng)時只將搖臂鉸接護(hù)板安裝,但與頂護(hù)板連接處無法固定。設(shè)備管理中心組織驗收移交時,落實由補礦在具備條件時將頂護(hù)板安裝后,再與搖臂鉸接護(hù)板固定。
3月19日,楊總現(xiàn)場檢查組織會議,明確各單位責(zé)任。要求已經(jīng)發(fā)到礦上丟失的部分缺件由設(shè)備管理中心落實補齊。3月20日,設(shè)備管理中心與補連塔煤礦、生產(chǎn)服務(wù)中心、艾柯夫服務(wù)工程師共同現(xiàn)場落實,短缺護(hù)板全部找全,只缺部分螺栓和銷軸,要求補礦在4月5日準(zhǔn)備完畢,4月10日前安裝頂部大蓋板。
5月20日前,工作面一直未正常生產(chǎn),機尾高度不高,無法安裝頂護(hù)板。5月20日工作面調(diào)向開始,在調(diào)向的同時,補礦將頂護(hù)板安裝完畢,但由于前期安裝的搖臂鉸接護(hù)板在生產(chǎn)過程中已經(jīng)損壞,無法與頂護(hù)板連接,補礦自行加工護(hù)板和廢膠帶安裝使用,但防護(hù)效果差,導(dǎo)致5至6月份出現(xiàn)3次截割電纜漏電的事故,影響生產(chǎn)26小時10分鐘。
7月2日設(shè)備管理中心進(jìn)行事故追查,確定解決方案,由艾柯夫提供圖紙,維修中心按圖紙加工搖臂鉸接護(hù)板。7月4日加工完畢,補礦組織于4日開始安裝,計劃5日安裝完畢。
二、原因分析:
1、受工作面條件限制,隨設(shè)備配套的防護(hù)板無法在設(shè)備投入使用時全部安裝到位,由于頂護(hù)板未安裝,搖臂鉸接護(hù)板無固定位置,安裝不牢固,導(dǎo)致生產(chǎn)過程中損壞。
2、設(shè)備管理中心監(jiān)管力度不夠,安全管理存在漏洞,對生產(chǎn)過程中,搖臂鉸接護(hù)板損壞沒有及時聯(lián)系加工和督促整改。
3、工作面調(diào)向安裝完畢后,設(shè)備管理中心沒有對工作面的安裝質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)驗收,對補礦自行加工的護(hù)板強度和防護(hù)能力進(jìn)行驗證。對造成的搖臂鉸接護(hù)板損壞情況驗收不到位。
4、設(shè)備管理中心管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)差,不能及時了解新設(shè)備組織結(jié)構(gòu),對搖臂鉸接護(hù)板損壞沒有引起高度重視。
5、補連塔礦22304面在采煤機電纜連續(xù)出現(xiàn)漏電現(xiàn)象時,未徹底查明原因,未及時采取有效措施,導(dǎo)致事故重復(fù)發(fā)生。
6、設(shè)備管理中心對機電事故追查力度不夠,設(shè)備管理員責(zé)任心不強,22304面多次出現(xiàn)截割電纜事故,追查過程忽視鉸接護(hù)板損害的因素,未能及時發(fā)現(xiàn)事故隱患。
7、設(shè)備設(shè)計存在缺陷,搖臂鉸接部位護(hù)板需固定在頂部大蓋板上,不能單獨固定。如果頂部護(hù)板受高度限制不能安裝,搖臂鉸接部蓋板無法可靠固定。
三、預(yù)防措施:
1、設(shè)備管理中心加強設(shè)備完好檢查。對生產(chǎn)過程中,造成的設(shè)備損壞,特別是防護(hù)裝置,及時要求使用單位整改,如存在問題及時給予協(xié)調(diào)。
2、充分調(diào)動外方服務(wù)工程師力量加強各環(huán)節(jié)驗收把關(guān)。新型號設(shè)備入井安裝投入使用前,必須經(jīng)外方服務(wù)工程師詳細(xì)驗收,確認(rèn)沒有問題后方可投入使用。
3、加強內(nèi)部員工業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),新型號設(shè)備到貨后,加強地面組裝調(diào)試的現(xiàn)場學(xué)習(xí),讓員工及時掌握新型號設(shè)備結(jié)構(gòu)性能,提高管理水平。
4、加強設(shè)備細(xì)節(jié)驗收,設(shè)計不合理的部位,及時聯(lián)系廠家改進(jìn)。
5、要求設(shè)備管理中心和補連塔礦要認(rèn)真吸取此次事故教訓(xùn),其他礦井認(rèn)真組織學(xué)習(xí),防止類似事故發(fā)生。
6、補連塔礦要加強設(shè)備的日常維護(hù)檢修工作,對設(shè)備存在隱患要徹底查清原因,避免因設(shè)備帶病運行導(dǎo)致事故發(fā)生。