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稀醋酸泵前導淋未關(guān)導致稀酸及碘甲烷泄漏的事故

一、事故經(jīng)過
某某醋酸公司2011年6月2日,因醋酸工段稀醋酸泵泵體漏油,當班人員給維修下達檢修聯(lián)絡(luò)單,檢修工作由維修保運人員擔任,18:30開始檢修時需打開導淋,排掉泵內(nèi)積液,當天20:00檢修完成。檢修完成后由合成當班班長王某某驗收簽字確認,并組織進行盲板抽除、加油、盤泵、閥門確認等工作,確認完成后于21:50分進行試啟動,第一次啟動由當班人員王某、馬某負責,泵啟動后發(fā)現(xiàn)泵輕微漏油,并于21:54停泵處理。處理后該班班長進行第二次啟泵,運行后發(fā)現(xiàn)泵附近響聲異常,反應(yīng)釜液位下降,當時懷疑泵不打量造成液位下降,響聲可能系泵靠背輪響聲,運行約15分鐘,決定啟用B泵。但倒泵后,反應(yīng)釜液位繼續(xù)下降,且稀醋酸進口流量大,于是通知儀表檢查流量計,但由于導淋直接插入地溝,現(xiàn)場人員幾次檢查未發(fā)現(xiàn)漏點,后技術(shù)員賈某某在了解上述情況后,去現(xiàn)場檢查,約22:30發(fā)現(xiàn)進口導淋未關(guān),隨即關(guān)閉導淋。
二、事故原因
1、直接原因
在啟動稀醋酸泵前,未關(guān)稀醋酸泵前導淋所致。
2、間接原因
2.1業(yè)務(wù)技能水平較差,不能及時準確判斷泄漏原因。
2.2生產(chǎn)確認制、責任制和崗位操作規(guī)程實施不到位。啟泵前崗位人員雖然進行了盲板抽除、加油、盤泵、閥門確認等工作,沒有嚴格按規(guī)程將啟泵前檢查確認工作完全落實到位,給本次事故的發(fā)生帶來嚴重隱患。
2.3崗位操作記錄不全面,存在很大缺陷。
三、事故防范和整改措施
1、對安全生產(chǎn)工作明確分工、落實責任。車間和相關(guān)職能部門要不定期地對職工業(yè)務(wù)技能知識逐級抽查、抽考,嚴格崗位技能培訓、把安全第一的意識落實到整個生產(chǎn)的全過程中。
2、認真組織學習,舉一反三,汲取本次事故教訓,提高人員的安全意識、責任心,做到盡職、盡責、無差錯。
本次事故給各級人員敲響了警鐘,要求各級人員一定要高度重視安全生產(chǎn)工作,引以為鑒,加強安全生產(chǎn)監(jiān)管力度,事前一定要把工作做實、做細,嚴防類似事故再次發(fā)生。

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