電廠#2機EH油噴油事件分析報告
1、事件經(jīng)過
(1)220kV和廠用系統(tǒng)正常運行方式;#3、#4機組正常運行;#1機組運行,#2機組為準(zhǔn)備啟動狀態(tài)。
(2)2006年5月13日11:56時,#2汽機按照冷態(tài)正常啟動。12:13時,#2機達(dá)到?jīng)_轉(zhuǎn)條件后,啟動EH油泵,#2機進(jìn)行掛閘沖轉(zhuǎn)。12:25時,運行值班員在對機組進(jìn)行檢查時,發(fā)現(xiàn)EH油撬體大量噴油,立即用對講機通知控制室值班員,此時DCS畫面上EH油位下降較快,同時有#2機EH油位低一值報警信號,運行值班員立即進(jìn)行打閘停機,停止EH油泵運行。當(dāng)時油位是437mm(EH油泵啟動前是546mm,啟動油泵后,油位是513mm)。
(3)經(jīng)檢修人員現(xiàn)場檢查,確認(rèn)是EH油系統(tǒng)A儲能器的接口法蘭泄漏,立即將A儲能器的進(jìn)口門關(guān)閉進(jìn)行隔離。12:50時,啟動EH油泵,檢查沒有漏油現(xiàn)象,機組重新掛閘啟動,一切正常。13:15時,#2機組并網(wǎng)。
2、原因分析
事后,檢修人員將此法蘭打開,發(fā)現(xiàn)是法蘭墊一部分沒在法蘭槽內(nèi),說明廠家在安裝時存在質(zhì)量問題,在長時間運行和機組頻繁啟動油溫發(fā)生變化,再加上機組掛閘時油壓沖擊,造成墊損壞產(chǎn)生噴油。
3、防范措施
(1)舉一反三吸取此次事件教訓(xùn),針對各機組油系統(tǒng)閥門,管件連接的緊固件和密封件,應(yīng)有計劃安排人員進(jìn)行解體檢查,尤其是EH油系統(tǒng),對有懷疑的點和現(xiàn)在有滲漏油的點進(jìn)行檢查,確保不再發(fā)生類似的事件。
(2)運行人員應(yīng)更加認(rèn)真做好定期工作的執(zhí)行,及早發(fā)現(xiàn)問題,及早解決,避免影響機組在啟動時發(fā)生問題延誤并網(wǎng)或并不了網(wǎng)的事情。
(3)運行應(yīng)加強啟機過程中的巡檢和監(jiān)盤的力度,尤其是在機組沖轉(zhuǎn)開始時就應(yīng)進(jìn)行檢查,及早發(fā)現(xiàn)、及時處理異常情況。運行部合理安排并調(diào)度人員,盡可能的保證人員充足,確保機組啟動過程中的安全。
(4)在機組啟動,尤其是機組大修或備用時間較長的情況下啟機,除了保證運行人員的充足,檢修人員和安技部相關(guān)專業(yè)的專工也應(yīng)到啟機現(xiàn)場,進(jìn)行相應(yīng)的巡查,確保機組安全順利的啟動。
(5)運行人員應(yīng)做好各種情況的事故預(yù)想,做好在現(xiàn)有條件下,發(fā)生突發(fā)事件的演練,以不斷增強各種異常和事故處理的技能。
(6)相關(guān)專業(yè)人員,探討調(diào)整EH油位低報警值的問題,研究探討是否有必要調(diào)整報警定值,且調(diào)整多大的范圍最為合適,最有利于運行和檢修人員的檢查、維護(hù),并報總工程師批準(zhǔn)。