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一號機組A、B汽泵相繼跳閘,機組因“給水流量低”MFT動作,機組跳閘

事件經(jīng)過:6月 27日11:15,#1機組負(fù)荷600MW,主汽壓力23.6MPa,主汽溫度566℃,1A、1B、1C、1D、1E、1F制粉系統(tǒng)運行,機組控制方式為協(xié)調(diào)控制。10:58,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)1A汽動給水泵后軸承測點1振動加大,到現(xiàn)場檢查并測后軸瓦振動為0.01mm左右,同時通知熱工檢修人員到現(xiàn)場檢查。11:081A汽動給水泵跳閘,首出為“1A小汽機后軸承振動高保護動作跳閘”。值班員立即停1C、1E制粉系統(tǒng),解FM自動,手動減燃料量,同時檢查1B汽泵DCS控制站指令自動加100%,將1B汽泵控制解手動,給水流量1150T/H,機組負(fù)荷降至350MW.值班員調(diào)整燃料量同時著手啟動電動給水泵,此時爐中間點溫度由上升變?yōu)橄陆挡②呌诜€(wěn)定,主、再熱蒸汽溫度正常,機組趨于穩(wěn)定。11:16分1B汽動給水泵突然跳閘,DCS首出為“1B汽動給水泵最小流量保護動作跳閘”、MEH首出為1B汽動給水泵超速保護動作跳閘,鍋爐MFT,首出“給水流量低保護動作MFT。值班員做停機處理和機組啟動工作,12:05鍋爐點火,13:07汽機沖轉(zhuǎn),13:56發(fā)電機并網(wǎng)帶負(fù)荷。經(jīng)分析:1、1A汽泵跳閘的原因是由于小汽機后軸承振動高保護動作。此保護取同一軸承X向、Y向兩個測量值,一向振動達保護值0.08mm與另一向振動達報警值0.0508mm相與,保護動作,但從當(dāng)時SIS系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)分析,X向振動瞬時值已達到保護值,但Y向振動值并未達到報警值,從熱工對振動監(jiān)測系統(tǒng)檢查的情況看,振動就地檢測元件接線未見異常,振動監(jiān)測裝置未見異常,保護控制邏輯設(shè)計無誤,汽泵再次沖轉(zhuǎn)振動未見異常。檢查近日振動曲線發(fā)現(xiàn),6月23日-24日后軸1測點也曾出現(xiàn)過兩次振動異常,短時振動最高達到0.04mm,6月27日汽泵跳閘前,前軸振動1測點振動最高達0.055mm, 前軸振動2測點振動最高達0.045mm,從保護動作前的瞬間SIS系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)及運行人員現(xiàn)場監(jiān)測等情況分析,初步確定可能原因有兩種情況:(一)熱力系統(tǒng)即小汽輪機因本身原因?qū)е抡駝油话l(fā)瞬間異常造成,但因SIS系統(tǒng)本身采集時間原因未能記錄下相關(guān)數(shù)據(jù);(二)振動監(jiān)測裝置或檢測元件因受外界原因干擾,造成保護不應(yīng)有的動作。2、1B汽泵跳閘原因為超速保護動作,此項超速保護動作的定義為:在給水泵小汽輪機MEH控制邏輯中,當(dāng)MEH處于遠(yuǎn)方控制時,轉(zhuǎn)速設(shè)定值與給水泵實際轉(zhuǎn)速偏差超過正負(fù)500RPM時,保護動作停汽動給水泵,此保護的設(shè)計初衷為防止調(diào)門卡澀而設(shè)置。從當(dāng)時SIS系統(tǒng)及操作員記錄情況分析,在操作員發(fā)現(xiàn)1A給水泵跳閘后,開始減負(fù)荷降壓,將MCS系統(tǒng)中鍋爐主控、燃料主控、給水自動均解列為手動,但MEH控制仍為遠(yuǎn)方,1B汽泵DCS控制站的輸出指令自動加至100%(對應(yīng)轉(zhuǎn)速5800rpm),1B小汽機高、低壓調(diào)門全開,但由于低負(fù)荷(330MW)小汽機汽源不足,出力受限,小汽機轉(zhuǎn)速只達到5100 rpm-5300 rpm,達不到設(shè)定轉(zhuǎn)數(shù),造成小汽機轉(zhuǎn)數(shù)的設(shè)定值與實際轉(zhuǎn)數(shù)偏差大于500rpm,MEH超速保護動作跳閘。3、#1鍋爐MFT原因為1A、1B兩臺汽動給水泵相繼跳閘,電動給水泵未能及時投入,導(dǎo)致鍋爐給水流量低保護動作。
暴露問題:1、檢修人員對汽動給水泵振動和振動保護的監(jiān)視檢查不到位,對發(fā)現(xiàn)的異常振動檢測分析不夠,最終造成設(shè)備跳閘。2、由于機組RB功能未調(diào)試完,同時值班員事故處理經(jīng)驗不足,在機組工況異常,一臺汽泵跳閘,給水流量波動較大時,處理過程中只是注重給水流量能夠滿足機組需求,而沒有注意到DCS汽泵控制站的輸出指令與實際轉(zhuǎn)速偏差,沒有及時降低DCS汽泵控制站的輸出指令或解DCS遠(yuǎn)方控制至MEH本地控制,導(dǎo)致因小汽機轉(zhuǎn)速偏差大保護動作跳閘。
3、電動給水泵未處于快速備用狀態(tài),生產(chǎn)人員對電動給水泵快速帶負(fù)荷工作認(rèn)識不足,一臺汽泵跳閘后未及時投入電動給水泵運行。
4、生產(chǎn)人員對機組重要輔機保護聯(lián)鎖了解不全面,反事故處理能力不足。
防止對策:1、小機因調(diào)門卡澀造成小機帶泵運行超速的機率非常小,并且小汽機本身帶有機械超速和電超速保護,取消小汽機轉(zhuǎn)數(shù)的設(shè)定值與實際轉(zhuǎn)數(shù)偏差大于500rpm跳小汽機保護,改為轉(zhuǎn)數(shù)偏差大于200rpm報警、轉(zhuǎn)數(shù)偏差大于300rpm將給水自動解除并強制到MEH本地控制跟蹤實際轉(zhuǎn)速。同時增加小汽機高、低壓進汽調(diào)門控制指令與調(diào)門反饋信號偏差大于10%報警,以此提示運行人員調(diào)門已卡澀或指令異常。2、修改汽泵振動保護回路延時時間,由目前1秒修改為3秒。3、增加在電泵投備用工況下發(fā)生汽泵跳閘且無MFT時電泵聯(lián)啟已合閘且延時5秒后在10秒內(nèi)自動將電泵勺管開啟到65%控制邏輯。4、為了防止RB工況發(fā)生后主汽壓力異常,增加汽機綜合閥位指令小于85%時自動解除汽機跟蹤控制邏輯。按照#2機組RB試驗參數(shù)設(shè)置投入#2機組RB控制回路。#1機組RB控制回路因未進行必要的邏輯修改且未做靜態(tài)傳動試驗暫不投入,待條件成熟時試驗、投入。5、根據(jù)“華能國際2004年南京TSI、TDM培訓(xùn)班會議紀(jì)要”精神及大連電廠先進經(jīng)驗,在機組停機、停泵時間對#1、#2機組TSI系統(tǒng)設(shè)備進行針對性檢查,重點檢查探頭和前置器的工作特性、線路絕緣、回路接地及信號屏蔽等項目,防止外界干擾對振動保護產(chǎn)生影響。6、強化巡檢工作制的落實,對重要設(shè)備、保護加強檢查和異常分析,杜絕保護誤動情況的發(fā)生。7、繼續(xù)加強運行人員的技術(shù)培訓(xùn),全面掌握設(shè)備、保護、聯(lián)鎖的運行狀態(tài),提高運行人員的事故判斷處理能力。
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