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關于安徽省毫州市液氨槽車貯罐爆炸事故

關于安徽省毫州市液氨槽車貯罐爆炸事故

關于安徽省毫州市液氨槽車貯罐爆炸事故

(一)事故概況

1987年6月22日,毫州市化肥廠1輛裝有直徑800mm液氨貯罐的汽車從太和縣化肥廠裝運液氨后回廠途中,于14時4分行駛至太毫公路港集鄉(xiāng),液氨罐先由尾部開裂泄漏,隨即發(fā)生爆炸。該罐爆炸后,重74.4kg的后封頭向后偏右方向飛出64.4m,被一房屋山墻阻擋。重770kg的筒體掙斷4股8號鉛絲,沖斷汽車車架向前偏左方向飛出95.2m。該起事故造成10人死亡,56人受傷,司機在駕駛室內被塌陷的鋼架擠死,飛出的簡體撞死3個路上行人。被氨氣灼傷送往醫(yī)院搶救62人,其中搶救無效死亡6人。被氨灼傷的人員中一部分為氣管及肺泡被氨腐蝕,其他為低溫冷凍表皮灼傷。爆炸損壞汽車1輛,自行車11輛,約有10000m2農作物和樹木受害。

(二)事故原因分析

1.該液氨罐系1960年產品,原為小氮肥廠貯罐。1970年毫州市化肥廠將該貯罐改作為活動式運輸罐使用。該罐制造質量低劣,筒體上的縱焊縫及中部環(huán)焊縫為未開坡口的雙面對接焊,封頭與簡體相聯(lián)的環(huán)焊縫為未開坡口的單面手工焊,底部集油器筒體采用未插入式單面角焊縫結構,所有焊縫均存在嚴重未焊透,未熔合、氣孔、夾渣、錯邊、咬邊等超標缺陷。筒體開孔未加強。焊縫經X射線檢查,所有拍片部位按GB3323-85均為四級片.

2.事故后用手動式試壓泵試驗開啟壓力,起跳壓力22×4105Pa,動作靈敏。安全閥在事故中未動作,可認為爆炸時壓力低于起跳壓力22×105Pa。

3.曾經發(fā)生過集油器與罐體角焊縫裂紋穿透,僅在外壁堆焊堵漏。

4.這臺制造質量低劣、由固定式錯誤地改為活動式、使用中缺陷又進一步惡化的設備,事實上成為“黑戶口”,從未進行過1次全面檢驗。

(三)預防同類事故的措施

1.早期制造的壓力容器存在較多設計、制造質量問題,應進行全面檢驗,合格后方可繼續(xù)使用,井應嚴格進行定期檢驗。

2.發(fā)現(xiàn)泄漏,應先查明造成泄漏的原因,采取針對性措施處理,不可簡單修補了事。修理應由持證機構實施。

3.固定式儲罐不得擅自改變?yōu)橐苿邮綁毫θ萜魇褂谩?

4.堅決取締使用活動式罐車。

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